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SMT贴片制程不良原因及改善对策
SMT制程不良原因及改善对策:空焊,短路,直立缺件,锡珠,翘脚,浮高,
错件,冷焊反向,反白反面,偏移,元件破损,少锡,多锡,金手指粘锡,溢
胶。
一、空焊
产生原因
改善对策
1锡膏活性较弱;
1更换活性较强的锡膏;
2钢网开孔不佳;
2开设精确的钢网;
3铜铂间距过大或大铜贴小元件;
3将来板不良反馈于供应商或钢网将
焊盘间距开为05mm;
4刮刀压力太大;
4调整刮刀压力;
5元件脚平整度不佳(翘脚变形)5将元件使用前作检视并修整;
6回焊炉预热区升温太快;
6调整升温速度90120秒;
7PCB铜铂太脏或者氧化;
7用助焊剂清洗PCB;
8PCB板含有水份;
8对PCB进行烘烤;
9机器贴装偏移;
9调整元件贴装座标;
10锡膏印刷偏移;
10调整印刷机;
11机器夹板轨道松动造成贴装偏移;11松掉XYTable轨道螺丝进行调整;
12MARK点误照造成元件打偏,导致空12重新校正MARK点或更换MARK点;
焊;
13PCB铜铂上有穿孔;
13将网孔向相反方向锉大;
14机器贴装高度设置不当;
14重新设置机器贴装高度;
15锡膏较薄导致少锡空焊;
15在网网下垫胶纸或调整钢网与PCB
间距;
16锡膏印刷脱膜不良。
16开精密的激光钢钢,调整印刷机;
17锡膏使用时间过长,活性剂挥发掉;17用新锡膏与旧锡膏混合使用;
18机器反光板孔过大误识别造成;18更换合适的反光板;
19原材料设计不良;
19反馈IQC联络客户;
20料架中心偏移;
20校正料架中心;
21机器吹气过大将锡膏吹跑;
21将贴片吹气调整为02mmcm2;
22元件氧化;
22吏换OK之材料;
23PCB贴装元件过长时间没过炉,导致23及时将PCB‘A过炉,生产过程中避
活性剂挥发;
免堆积;
24机器Q1Q2轴皮带磨损造成贴装角24更换Q1或Q2皮带并调整松紧度;
度偏信移过炉后空焊;
25流拉过程中板边元件锡膏被擦掉造25将轨道磨掉,或将PCB转方向生产;
成空焊;
26钢网孔堵塞漏刷锡膏造成空焊。26清洗钢网并用风枪吹钢网。
f二、短路
产生原因
不良改善对策
1钢网与PCB板间距过大导致锡膏印刷1调整钢网与PCB间距02mm1mm;
过厚短路;
2元件贴装高度设置过低将锡膏挤压2调整机器贴装高度,泛用机一般调整
导致短路;
到元悠扬与吸咀接触到为宜(吸咀下将
时);
3回焊炉升温过快导致;
3调整回流焊升温速度90120sec;
4元件贴装偏移导致;
4调整机器贴装座标;
5钢网开孔不佳(厚度过厚,引脚开孔5重开精密钢网,厚度一般为
过长,开孔过大);
01mm015mm;
6r
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