在的不平整,组织一个经验丰富的3人小组,用手推车装上新鲜混合料对基层表面的不平整处给予整形,包括铲高填洼、消除砂窝(细集料集中)和碎石集中现象。(2)对局部低洼处,用齿耙将表层5cm耙松,撒新拌的混合料进行找补、整平,不允许用贴“薄饼”的方式找平。(3)整型过程中,严禁任何车辆通过。(4)整型后,立即用20t三轮压路机碾压,碾压时车速控制在每分钟15m左右,由边向中、由低向高碾压,碾压遍数6~8遍,至表面无明显轮迹,边沿处加强碾压。(5)在碾压过程中,基层表面始终保持湿润。如果失水太快,
f就补洒少量的水,若遇“弹簧”、“松散”、“起皮”等部位,及时翻开重新拌和(加适量水泥),或换填新料。
⑥、横缝的处理在横缝留设位置,保留05m一段不进行碾压或碾压成斜坡(封水),下次施工时,剔除未经压实的混合料,并将已碾压密实、高程和平整度符合要求的末段挖成一横向(与中线垂直)的垂直向下的断面,然后再摊铺新的混合料。⑦、养生(1)经压实,压实度达到98合格后,立即开始养护。(2)采用洒水车洒水养护。(3)养生时间不少于7天,养生期间封闭交通。五、水稳实测数据
水稳摊铺当天测得拌合料水泥剂量为47左右,水稳表面平整度符合规范要求。在碾压完成后经我单位实验室现场实测两点压实度分别为987和993,均符合图纸要求。
水稳摊铺
f水稳碾压
在2014年3月11日通过水稳面得弯沉检测,检测的弯沉值都能满足设计图纸的要求。3月14日通过取芯进行无侧限抗压强度试验,结果均满足图纸的要求。
六、原路面严重破碎、下沉、唧泥等病害的出处理方案1、老路现状本试验段老水泥路面整体路况较好,板块较完整。但整个项目原水泥路面整体路况很差。K0670K0970处较多严重的破碎板,且伴有严重的沉陷。K1300K1700段左幅有大量严重的横向、纵向接缝碎裂,大部分碎裂的宽度在1030cm,部分最大达到50cm,已严重影响行车安全;该路段且有较多严重的横向裂缝,部分裂缝处错台明显,最大约8cm,个别位置沉陷严重。K2500K2700段全幅存在严重的交叉裂缝断裂板。K2800K3100段严重的错台和接缝碎裂。部分路面严重破碎、下沉、唧泥。
f2、水泥路面破坏主要原因:
(1)老路基层为二灰碎石,级配较差,无刚度松散。
(2)老路面板破损严重,路面雨水下渗进一步加剧路面基层及路
基病害。
(3)老路路基填料不均匀,部分路段为可塑软塑状态,整体较
差。
(4)老路局部路段分布软弱土,产生不均匀沉降;整体地下水位
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