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进厂时对含泥量进行试验,格按照规规定要求,加大料的冲洗频率。在拌制过程中,对混凝土拌合物的坍落度进行检测。测定值符合理论配合比要求。
f省道214郎溪段改建工程五期工程
预制梁板首件总结
混凝土原材料格按照施工配合比要求进行准确称量。称量最大允偏差应符合下列规定:
按重量计:水泥:沙:子:水:外加剂49762211071545964。单位kg浇筑砼中格控制塌落度。砼坍落度控制在1216cm之间。现场检测坍落度为底板14cm、腹板16cm、16cm、和14cm、顶板为16cm。⑵、砼运输混凝土运输车在装混凝土前认真检查车存留的积水是否排净。到达浇筑现场后高速旋转20s后再将混凝土拌合物输入料斗中。每次拌合4m3,防止坍落度损失过大。⑶、混凝土浇筑实行底板与顶板采用连续浇筑一次成型的法,腹板采用水平分层、斜向分段的法。插入式高频振捣棒应垂直点振,不得平拉。并应防止过振、漏振。按梅花形25cm间距布置振捣棒。施工中采用快插慢拨法进行。振动棒上用红油漆做出插入深度记号,振动棒插入下层混凝土的深度为510cm。箱梁顶板表面拉毛在砼初凝后终凝前进行,将砼表面浮浆去除以便上层铺装。⑷混凝土养生
箱梁养生采用机械式喷淋养生,从而避免干湿循环影响砼强度。并配合土工布覆盖及洒水。
⑸预应力拉及道压浆由于时间限制还未拉,待拉后把总结附后。
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预制梁板首件总结
六、首件总结的目的
通过首件的施工,取得相关的技术参数,确定拟定的施工案的可行性,为后续施工总结相关经验;通过首件工程施工,结合工程实际,来确定最优的施工工艺和施工组织。
七、预制箱梁预制施工工艺总结
在整个施工过程中我们按照图纸及规施工,钢筋下料、钢筋绑扎间距、波纹管定位及保护层厚度按照图纸及规施工,立模板时模板与模板之间拼缝按照规施工避免出现错台及漏浆现象,浇筑时格控制混凝土塌落度及和易性,对于钢筋间距过小的地采用30型振动棒振捣,振捣时振动棒不能碰到钢筋、波纹管及模板,注意快插慢拔。拆模后,有少气泡,无蜂窝麻面,钢筋保护层合格率达到65,少错台。在整个施工过程中存在不足具体如下:⑴、模板局部存在少错台;存在局部钢筋保护层控制不到位;实测保护层合格
率65;⑵、砼拌制、运输存在不及时现象,导致砼外观局部出现冷缝,砼坍落度控制
不,砼变动较大。⑶、钢筋加工各项检查有不满足规要求现象。应加强工人的质量控制意识,格
按照规和设计图纸施工。⑷、对梁板养护重视不够,模存水量不足。
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