全球旧事资料 分类
XXXXXXXXXXXX公司品管
地址:XXXXXXXXXXX
邮编:XXXXXXX
TelXXXXXXXX
FaxXXXXXXXXXXXXXX
emailXXXXXXX
关于XXXXXX
客户
XXXXXXXX
客户联系人
8D团队倡导者姓名
8D团队领导姓名
D1)团队成员:
8D报告
编号
XXXXXXX
问题发现日

XXXXXXX
D2)问题描述:25590保持架毛刺3159407窗口个别外翻
客户零件号25590、3159407
零件名称
保持架
被拒绝的数量(件、公斤、吨)
18800个
缺陷类型
是第一次发现这个问题吗?

投诉:
客户抱怨产品出现个别问题及缺陷
D3)临时的紧急措施:
序号
临时措施
1
组织3名工人认真挑拣
责任人XXXXX
完成日期20141227
f2
4人去客户工厂挑拣
描述采取的其它的行动方案:(非质量问题的行动方案)
XXXX2014112
D4)根本原因
【D41】原因分析(从人、机、料、法、环、测等各方面查找潜在原因并确定根本原因。可附上鱼骨刺图等分析过程)
1压坡工序模具上的框子定位不准,间隙有02mm2操作工没有把产品放正。3包装终检抽检没有检验出不合格产品。
1故障件分析:
型号
25590
毛刺
3159410
窗口外翻
2确认根本原因公司已组成分析小组,小组认为:
4A:压坡工序模具上的框子定位不准,操作工没有把产品放正。5B:包装终检抽检没有检验出不合格产品。
【D5】永久措施

根本原因
永久措施
责任人
1A
重新制作压坡框子,配合间隙调整到005mm对压坡操作工进行培训,确保操作时放到位。
XXXX
2B
包装终检对该产品进行100全检。XXXX
完成日期2014122020141220
完成情况良好良好
f【D6】验证长期纠正措施(以上的纠正措施是否解决了问题)
通过以上措施,可以把轴承保持架碰伤问题基本解决。
【D7】预防:(为防止类似的事情发生,对于相关的系统工艺策略进行必要的调整,以预防类似问题的再发生)
系统性的预防建议
相关文件或内容
责任人完成日期完成情况
FMEA
控制计划
系统文件
标识和可追溯性程序ZCQBZ01
操作指导书
附图片
图纸规格
【D8】团队总结:通过本次问题,进行深刻整改,杜绝此类问题再次发生。
备注:
组长核签:XXXXX
日期:20141226
fr
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