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必须进行改良。碴土改良主要通过加入发泡剂及水进行,以下结合出土控制,根据不同情况进行分析。在某掘进段内,出土方面主要控制两种情况的产生:一是喷碴现象。在硬岩地段,掘进速度慢,隧道围岩渗水量大,同时夹有松散砂砾层,碴土的和易性不好,水土易分离,输送皮带不能及时带走碴土,造成土仓内土压过大,达到11bar以上时,打开仓门泥水就会从仓门喷出,产生喷碴现象。在实际操作中,采取减少泡沫供应量(主要是减少水量)、暂停掘进、逐渐从出土口放水降低土压至07~08bar以后,在恢复正常掘进及出碴。同时,为避免流向土仓的水量过大,把注浆管(上部1#或4#)拆下一根放水,以降低来自管片后部
f的水压,使土仓内的碴土不至于成泥水状,造成出土困难。但此时,泡沫系统不能关闭,液体流量可控制在30Lmi
以下甚至关闭,但气体流量要保持250~300Lmi
左右,防止堵管现象发生。二是土质过粘,螺旋机出土口出土困难;在这种情况下,根据推进速度,可加1~4管水进土仓,并加入足够的发泡剂,比例为2%左右,流量最大为52Lmi
,根据出土情况调整。利用泡沫降低土体之间的粘聚力,加水后通过刀盘转动的搅拌效应分散土体,使之不能形成大块土体堵塞仓门,并且上皮带后易于输送。采取以上措施后,掘进中喷碴及仓门堵塞的现象很少发生。同时,在有喷碴现象发生时,应尽可能在刀盘扭矩允许的条件下,提高掘进速度,以期多削土体吸收水分;而在土质较干的情况下,尽管加水亦不足以改善土质时,应放慢掘进速度。一般情况下,V=20~50mmmi
时,加水会有较好效果,当速度V=60~70mmmi
及以上时,即使水及发泡剂全部加到最大,在粉砂质泥岩较多的情况下,土质的改善效果也不理想,只能降低掘进速度。5、螺旋机的调整与掘进速度相适应,螺旋机的转速亦应作相应调整,具体原则是与土仓压力#)(5相结合,保证土仓压力,一般敞开式0~03bar,半敞开式04~07bar左右。同时,扭矩也反映了土仓内土质的干湿程度,一般在35~50bar之间时,表明土质正常;如果超过50bar以上,表明土质较干,需要多加泡沫并要在土仓内加水,以改善土质,保证出土顺畅。在喷碴的情况下,可停止螺旋机,等从仓门排放出一定的泥水卸压后,再转动螺旋机排出块状土体。二、盾尾及铰接的防水1、盾尾主要出现漏浆及漏水现象,并且一般两者总是先后发生。漏浆发生后,油脂注入不充分时,肯定会漏水;漏水时,注浆一定会漏浆。首先再始
f发时一定要把盾尾密封刷的油脂涂满r
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