腐蚀井况下配套分注工艺技术的研究及应用
【摘要】红岗油田与新木油田各区块随着开发时间的延长,回注污水中硫酸盐还原菌部分含量超标,使得注水井井下管柱腐蚀严重,尤其红岗高台子油藏较为严重,使得分注合格率低,修井一次合格率也低。本文通过对注水工艺管柱及配套工具的改进,使得注水井分注状况得到明显的改善,修井一次合格率得到大幅度提高。【关键词】红岗油田新木油田分注工艺腐蚀1水井腐蚀原因分析11注入水质中硫酸盐还原菌严重超标1997年高台子油层全面开发后,回注污水中硫酸盐还原菌超标。111?垢样分析通过对垢样分析,垢样中CaO、MgO的含量很低,550950℃灼烧失重较少,垢样中的S2含量仅为154,但Fe:S之比远大于4:1。根据水质中SRB值的含量及垢样分析,初步证实是注入水中SRB超标造成的垢是腐蚀产物。112?水质全分析从检测分析的结果来看,高台子层生产水和萨尔图生产水水质基本相同,但SO42的含量差别较大,高台子生产水SO42含量高达4418;生产水和清水水质差别虽然较大,但水质都属于碳酸氢钠和氯化钠混合水型。12没有及时提高井下机具的防腐性能121?井下工具的材质性能通过我们在联合站污水罐进行挂片实验,发现有些管柱及井下机具防腐性能较差。122?防腐工艺(1)镀层厚度不够,容易磨损、脱落。(2)加工粗糙,硫酸盐还原菌滋生、蔓延,导致腐蚀。2腐蚀对油田注水开发的影响21注水系统及井况严重恶化22井下配套分注工具使用效果差,作业成功率低
f23注水开发成本逐年上升(1)地面管线腐蚀速度加快(设计年限为15年,实际使用年限为6年),管线更新费用急剧增加。(2)修井数逐年增加,致使水井大修费用急剧上升。(3)由于腐蚀严重,可重复利用井下工具少,井下机具费用上升。(4)井下油管腐蚀严重,水井免修期短,作业工作量和费用大幅度上升。(5)套漏、套变严重,无法采取治套、取套换套等修补技术,导致更新井逐年增多。24注水方案落实难度大,开发效果变差(1)地面管线腐蚀严重,更换管线或堵漏,影响注水时率。(2)套变、套漏井,不能正常分注,只能混注或停注。(3)堵塞器工作筒腐蚀或结垢,导致堵塞器投不到位,使测调试结果与实际吻合率低,不能实现有效分注。(4)测试周期长,封隔器稳定性差3腐蚀井况下配套分注工艺技术的研究及应用31优化分注工艺管柱(1)针对扩张式封隔器座封稳定性差、有效期短,将“扩张式封隔器偏心配水器”分注工艺管柱全部改为“压缩式r