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封隔器偏心配水器”分注工艺管柱。(2)针对顶封以上管柱为重点腐蚀部位,封隔器采用不可洗井压缩式封隔器,且顶封以上采用负压洗井器。32注水封隔器的开发研制针对以往封隔器所存在的不足,开发研制了新型注水封隔器FDY3411104G3封隔器。321?技术创新点(1)变高压座封为低压座封,使封隔器座封在低压下,就能完成座封动作;(2)增加座封后锁定装置,为双向锁定,即卡环锁定和销钉锁定;
f(3)增大座封面积,变3胶筒为4胶筒(4)采取防腐、防垢工艺技术,以减轻腐蚀,降低菌的附着强度。322?技术关键(1)保证胀封后锁定装置可靠;(2)解封机构合理,保证锁定可靠的同时,要保证解封彻底;(3)胶筒硬度适中,根据现场实际应用,最后将胶筒硬度定为:上下胶筒硬度在8283,中间胶筒硬度为75;(4)加工精度要高,内外中心管内、外表面采取珩磨技术。323?应用效果红28井和红48井,2011年重复作业三次,采用可洗井压缩式封隔器和扩张式封隔器,结果验封都不封;采用新型FDY3411144G3封隔器后,作业一次成功。33配套工具的改进331?偏心配水器的改进(1)常规配水器存在的问题:①主体工作筒及扶正体内表面结垢,导致工作筒缩径,造成投捞器下不去。②扶正体与外套之间沉砂、堆积,导致堵塞器投捞困难。在解剖井中,扶正体与外套之间充填泥砂的有15口井,占作业井次的17。③堵塞器工作筒腐蚀、结垢,导致堵塞器投不到位。在解剖井中,共计发现堵塞器投不到位的有33井次40层,占作业井次的34。(2)偏心配水器的改进①根据现场应用经验,对扶正体、配水器主体及堵塞器采用2Gr13不锈钢材质,以减轻腐蚀;②采取珩磨技术,要求配水器主体工作筒内径、堵塞器工作筒内径及扶正体中心管内外表面必须珩磨,保证具有一定的光洁度,③保持常规配水器结构、尺寸、机械性能及配套测试工具与方法不变,通过对扶正体外形改造,保证内径不变,使其在正常注水时,在配水器扶正体与外套之间,使水始终处于扰动状态,并通过泄砂孔向下携砂,最后使泥砂沉降到尾管中,保持扶正体外壁与工作筒之间清洁。
f4效果评价(1)作业一次成功率明显提高,由2002年的633,提高到2012年的95。(2)水井分注状况明显改善,动态分注率由2002年的3609,提高到2012年的751;有效合格率由2002年的417,提高到2012年741。(3)测调试工作成绩显著。(4)开发效果明显,两个自然递减减缓。(5)注水开发形势好,措施增油效果明显。参考文献1r
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