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台停运后,另一台故障停机时,会造成供热中断;另外当负荷低于180MW时,机组无法对外抽汽供热;节假日时,会出现供热用户不需要用汽,此时热网公司维持管道用汽在5th左右,减温减压器因减温水少而雾化效果较差,造成减压器损坏。
第二次供热改造:针对第一次改造后的问题,为了保证供热不会由于3、4两台机组供热系统故障或者负荷低于180MW满足不了用户的需求,或者供热流量低于15th造成减温减压损坏,我们于2016年进行了第二次改造。此次改造在4机再热蒸汽供供热蒸汽去供热蒸汽联箱的管路上增加了一路辅助蒸汽,因为辅汽压力、温度可以满足供热的要求,又解决了上面的问题(如图2)。我厂辅汽来至机组四抽、冷再以及珠海发电厂。
改造后又出现的问题:由于我们两台机的辅助蒸汽主要来至冷再供辅汽供汽,因此进入再热器的蒸汽量减少,易造成管壁温度升高,严重时再热器会爆管。另外温度升高对再热器减温水用量增大,机组的煤耗增加。
现在我厂供热一般在120th左右,而化学制水系统制水能力在100th左右,再加上机组其它损耗,制水能力跟不上供热需求,因此经常得向珠海电厂借水,严重的话得限制供热量,制水能力限制了增大供热量以及提高电厂经济效益。
金湾发电厂两台机组供热量最大出力约200h(辅汽投运下更多),而高栏港区规划总用汽量约为414th,随着经济的发展,供热的需求越来越高。现在正常运行一般供热母管压力维持在13Mpa,温度在265度左右。但是新的化工工艺的要求,高栏港工业区需要大量小于1Mpa的低压蒸汽,现有的供热方式无法兼顾低压蒸汽。
后续第三次供热改造:热网公司经过对港区内较大型的在建用热企业进行调研,预估2018年港区用热需求峰值将超过200th(约达到260th),为了满足工业区供热尤其大量的低压蒸汽的需求,金湾发电公司启动低压增量供热以锅炉补给水扩容项目,改造的方案通过切除1、2高加,利用其抽汽来提供低压汽源。但是是否可行还需进一步论证,研究院已经在进行核算。3机组2018年03月23号进行了1、2高加退出运行试验,当时3机组负荷550MW,退出1、2高加,退出4机供热及辅汽供热,做3机单机供热大流量试运,最高流量140th。后面减负荷到300MW,最高流量135th,SCR入口烟温最低304℃307℃。试验工程中机组的参数,轴承的振动都正常,尤其SCR烟温正常。因为环保的要求越来越严格,机组运行时SCR要确保运行以控制Nox排放的含量达标。从这次试验我们看出1、2退出时机组能保持运行,SCR不会退出(我r