月17日,龄期35天水泥标号P425掺量:70kgm,掺灰比187桩长171m
11号桩芯样
施工日期6月13日,检测日期7月16日,龄期33天水泥标号P325掺量:60kgm,掺灰比16桩长171m
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f14号桩芯样
施工日期6月13日,检测日期7月16日,龄期33天水泥标号P325掺量:60kgm,掺灰比16桩长171m
四、试桩结果分析
41双向搅拌桩针对本工程特点,试桩采用本公司专利产品双向搅拌箱体,动力强劲45
×290kw且自重大,双向搅拌工艺。由于叶片的同时正反向旋转,阻断了水泥浆上冒途径,彻底解决了冒浆现象并且使固化剂与土体就地充分搅拌,不再出现层状的水泥土搅拌体水泥土强度大幅度提高。同心双轴同时正反向旋转,使土体对叶片产生的水平旋转力相互平衡,降低了施工对桩周土的作用,桩周土扰动小。最终形成搅拌均匀、强度较高的水泥加固桩体。
根据取芯结果,双向搅拌桩,完整性、桩身强度均较好,11号芯样、14号芯样,15米17米,为原状土,层理结构明显,无扰动痕迹。原因为:1、桩机在试桩过程中,由于桩深较大,垂直度稍有偏差(允许偏差1)。2,钻机在取芯过程中,垂直度亦有偏差。两个原因综合导致取芯较易取偏。而5号芯样、11号芯样、整个桩长均有较完整水泥土芯样,这也证明了取芯过程中存在偏差,导致取偏的现象。
五、结论与建议
针对本工程的特点,通过现场试桩及检测结果总结出了满足要求的施工工艺参数,为以后大面积的施工特供参照。
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f1施工工艺采用“四搅两喷”工艺,即两遍下钻喷浆搅拌,两遍停浆提升搅拌。
2搅拌工艺应采用双向搅拌工艺。
3施工机械采用一般的深层搅拌桩机,配上专用双向搅拌箱体。动力箱体需自重大,满
足深桩的施工需要,配备的动力要强劲,才能保证了搅拌的次数,提高搅拌的均匀性。
4浆液制备建议采用自动化制浆系统,目前我国搅拌桩(湿喷)施工中水泥浆液的配制,
采用的是传统的人工制浆的方式。制浆过程中人工倾倒水泥粉剂,粉尘多污染大,影响职业健康安全,而且用工成本高,工人劳动强度大。人为因素导致搅拌不均匀、浆液比重波动大,制浆质量难以保证。自动化制浆系统采用高速搅拌机(600转mi
)。该系统制浆效率高,浆液比重稳定;自动化程度高,节省人工且劳动强度低;计量精确,性能稳定;能够充分保证施工的连续性与稳定性。该制浆系统可以配备电子打印小票机,可以记录每一次拌浆的水泥用量,水用量,拌浆时间,方便水泥用量的统计和控制。
5现场质量控制方法:搅拌桩施工过程中影响质量的主要因r