反转使辅助螺母向下移动,一方面带动传动条下移而与升降螺母脱离接触,升降螺母又随丝杠空转,摇臂停止上升;另一方面辅助螺母下移时,通过拨叉又使传动松紧装置的轴顺时针方向转动,结果松紧装置将摇臂夹紧;同时,拨叉通过齿轮转动开关SQ3的轴,使摇臂夹紧时触点SQ3断开,接触器KM3释放,电动机M3停止。(3)立柱的放松与夹紧控制;(4)冷却泵电动机M1的控制。四、实训操作内容及要求根据常见故障现象排除故障:1、摇臂不能上升故障现象:合上电源开关QS1,启动SB1、SB3后,摇臂不能上升,按SB4能下降。故障分析:摇臂不能上升,其原因有两个方面:一是接触器KM2主触点有问题,二是KM2的控制回路有问题。主要看KM2主触点有否断路,接触不良等;SB3压合接触是否良好、SQ2常闭触点接触是否良好,KM3常闭触点(035036)接触是否良好,KM2线圈有否断点。故障检查:根据以上分析,按下SB1、SB3,看KM2无动作,用“短路法”直接接通SB3按钮上端与KM2线圈上端的触点(032036),KM2能动作,M3能上升。所以故障在(032036)间有断点。逐一检查,发现行程开关SQ2常闭触点接触不良。处理:修复行程开关SQ2常闭触点或更换,故障排除。2、主轴电动机M2不能启动故障现象:合上电源开关QS1,启动SB1、SB2后,主轴电动机M2不能启动运行。故障分析:主轴电动机M2不能启动运行,其原因是多方面的,如熔断器FU1、FU2断路(此时其他电动机也不能启动运行),接触器KM1主触点闭合不好,热继电器FR主通路有断点及主轴电动机M2本身有问题。具体的故障点则要经过检查才能判断。故障检查:合上电源开关QS1,按下SB1,接通失压保护断电器KA电源,KA闭合接通控制电路电源,然后按下SB2,接通接触器KM1线圈电源,观察到接触器KM1闭合。而主轴电动机M2没有启动,但听到主轴电动机M2发出“嗡、嗡”声,这是主轴电动机M2断相发出的电磁噪声。切断机床电源,用“断路法”将主轴电动机M2从控制线路上拆下来。重新启动机床,接通主轴电动机M2的控制电源,用万用表交流500V挡测量热继电器FR下端的电源电压,有一相无电压。再继续测量热继电器FR上端的电源电压,三相均有380V电压,故障为热继电器FR主通路断相。处理:换上同型号热继电器FR,故障排除。五、实训报告试分析Z35型摇臂钻床电气线路其他常见故障:1、摇臂不能下降2、所有电动机都不能启动3、电动机M2、M3、M4不能启动4、立柱不能夹紧5、冷却泵电动机M1不能启动
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f实训模块1继电器接触r