2×330MW机组降低供电标准煤耗措施分析
2011年18月,2×330MW机组供电标准煤耗为3424gkWh,基本完成巴蜀公司下达的3425gkWh的计划值,但按照神华集团“将供电标准煤耗降至330gkWh”的要求还有相当大的差距。运行一车间对2×330MW机组经济指标数据进行认真分析后,认为可在以下几方面采取措施:一、降低排烟温度1)改善空预器漏风、堵塞情况,考虑空预器改造。2)加强锅炉吹灰,减少炉膛结焦。3)根据煤质报告和运行实际情况摸索合理的配煤比例。二、降低制粉单耗12×330MW机组制粉系统受原煤水分影响较大,燃运车间应尽量升干煤,确保制粉出力。2加强制粉系统设备的维护,提高检修质量,减少故障消缺次数(如钢瓦磨损、旋转阀堵塞、给煤机断煤卡涩、系统防爆门漏风等)。三、降低减温水量1)改善水冷壁下联箱节流孔板堵塞、循环不畅的情况,做好大修工作。2)加强锅炉吹灰,减少炉膛结焦,增加水冷壁、冷再吸热量。3)根据煤质报告和运行实际情况摸索合理的配煤比例,减少结焦情况。4)改善浸没式挡板封闭不严、炉底漏风的情况。四、提高给水温度1)2)加强与调度联系,尽量提高负荷率,提高给水温度。额定负荷时给水温度仍不能达到设计值,高加、低加换热效果有
f待提高3)提高检修质量,避免加热器内漏。(目前32机组6高加事故疏水门经检修处理后仍关不严)五、降低凝汽器压力额定负荷时凝汽器压力为86mbar,除了环境温度的影响以外,必须提高胶球清洗系统的胶球回收率,降低凝汽器铜管脏污程度,才能降低凝汽器压力。六、降低循环水泵耗电率随着环境温度下降,2×330MW机组可采取单台循环水泵运行方式。今年14月,2×330MW机组采取单台循环水泵运行方式节电822万kWh,循环水泵耗电率下降065。如循环水泵电机进行高低速改造,循环水泵的运行方式更灵活,节能效果更加明显,但需要考虑循环水泵低速运行时生冷水压力能否满足需要。七、降低补水率1)2)3)4)机组开出、汽水品质合格后及时关闭机组排污系统。加强巡视检查,确保机组疏水、排放系统无泄漏。做好设备阀门维护工作,避免阀门内漏。加强锅炉燃烧调整,减少锅炉结焦,减少吹灰汽耗。
八、大力推进设备节能改造(如引、送风机变频改造)根据达州、华蓥山电厂实际改造效果,引、送风机变频改造节能效果在50左右。2×330MW机组如进行引、送风机变频改造,耗电率可下降045左右。
f附表1:2×330MW机组经济指标对供电煤耗的影响及分析2×330MW机组经济指标对供电煤r