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,净空变形很大,局部地段20天内水平最大收敛值累计达到560mm,连续出现5天收敛速率大于15mm的数值,日收敛最大值达12cm,且不断增大未出现回归迹象并且两侧边墙出现纵、环向裂缝,缝宽5~30mm,裂缝长1~3米不等,经加固处理后,继续加强监控量测,数据显示加固后断面变形趋缓,但变形速率仍然未出现回归迹象由于变形太大,隧道边墙局部鼓出严重,初支混凝土大面积开裂,不得不停止施工,加强支护、控制变形dyk187876横通道与正洞交叉处出现大面积开裂掉块横通道内同样出现开裂h175钢架挤压出内净空界面20cm80cm造成重新更换钢架施工重庆方向dyk187960dyk187994由于初支累计水平收验值较大施工单位采用临时仰拱横撑作用增强结构稳定性利于控制变形地质情况下附隧道围岩图片。
二、监测数据与曲线原因分析根据斜井小导洞科研数据分析
f拱顶下沉每10m埋设一组测点,净空收敛每5m埋设一组测点,内力量测埋设了两组断面,分别为原施工段斜80377和小导坑试验段斜77871。
(1)拱顶下沉量测斜800处,拱顶下沉为35mm;斜780处,拱顶下沉为29mm。(2)净空收敛量测斜800处,净空收敛为19509mm;斜805处,净空收敛为18786mm;斜780处,净空收敛为14682mm。(3)围岩压力量测斜80377处,围岩压力单点最大为1605mpa,位于左侧拱腰,其余大都在055以内;斜77871处,围岩压力单点最大为1778mpa,位于右侧边墙下部位置,其余大都在050以内。(4)钢支撑应力量测斜80377处,型钢最大压应力为右侧拱腰位置,达到83780mpa;斜77871处,型钢最大压应力为右侧拱腰位置,达到122447mpa。三、监测数据分析导坑开挖时间为09年7月10日8:00开始,于7月11日6:00开挖结束。通过数据对比,导坑试验段拱顶下沉值、净空收敛值比原施工段分别小6mm、4050mm,拱顶下沉目前都还不稳定。导坑试验段围岩压力单点最大值比原施工段单点最大值大0173mpa,其余测点压力大都在050mpa范围以内。
f导坑试验段型钢最大压应力比原施工段增大,增值近40mpa,二者型钢压应力最大值都位于右侧拱腰位置。
通过变形和内力比较分析可看出,导坑试验段的各项监测数值与原施工段基本相差不大,个别测点的测值还大于原施工段的测值,说明导坑试验进行应力释放没有达到预期的效果。
1、单洞施工应力释放效应分析在现场地应力量测和现场围岩应力、变形量测的基础上,结合现场节理裂隙的调查和室内试验结果,合理确定隧道围岩力学参数。根据围岩屈服、松散发展规律,围岩应力释放与变r
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