,运动速度慢则振动频率低,初步认为故障与速度反馈环节有关。分析引起以上故障可能的原因有:1测速发电机不良。2测速发电机连接不良。3直流伺服电动机不良。维修时首先检查X轴伺服电动机的测速发电机连接,未发现不良。检查X轴伺服电动机与内装式测速发电机,发现换向器表面积有较多的碳粉,用压缩空气进行清理后,故障未消除。进一步利用数字万用表,测量测速发电机换向片之间的电阻值,经比较后发现,有一对极片间的电阻值比其他各对极片间的电阻值大了很多,说明测速发电机绕组内部存在断路现象。更换新的测速发电机后,机床恢复正常。例229.故障现象:一台配套FANUC6ME系统的加工中心,X轴在运动时速度不稳;由运动到停止的过程中,在停止位置出现较大幅度的振荡,有时不能完成定位,必须关机后,才能重新工作。分析与处理过程:仔细观察机床的振动情况,发现X轴振荡频率较低,且无异常声。从振荡现象上看,故障现象与闭环系统参数设定有关,如:系统增益设定过高、积分时间常数设定过大等。检查系统的参数设定、伺服驱动器的增益、积分时间电位器调节等均在合适的范围,且与故障前的调整完全一致,因此可以初步判断X轴的振荡与参数的设定与调节无关。为了进一步验证,维修时在记录了原调整值的前提下,将以上参数进行了重新调节与试验,发现故障依然存在,证明了判断的正确性。在以上处理的基础上,将参数与调整值重新回到原设定后,对伺服电动机与测量系统进行了检查。首先清理了测速发电机和伺服电动机的换向器表面,并用数字表检查测速发电机绕组情况。检查发现,该伺服电动机的测速发电机转子与电动机轴之间的连接存在松动,粘接部分已经脱开;经重新连接后,开机试验,故障现象消失,机床恢复正常工作。例230.CNC显示位置测量系统报警故障维修故障现象:一台配套FANUC6M的加工
f中心,机床起动后,在自动方式运行下,CRT显示416号报警。分析与处理过程:FANUC6M出现416号报警的含义是“X轴位置测量系统错误”。根据故障的含义以及FANUC6M系统的实际配置,维修时按下列顺序进行了检查与确认:1检查脉冲编码器,未发现不良。2检查电动机、驱动器各连接器,均已经牢固连接。3用万用表测量电动机各电缆的连接,未发现问题。4交换驱动器的控制板未见异常。5重新起动机床,进行手动、回零操作,机床工作正常。为了进一步判断故障原因,在机床自动方式下进行空运转试验,在1h后又出现416号报警。考虑r