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机改造后衬板结构及尺寸同时,为了增加破碎区长度,缩短破碎机平行区,提高整个破碎腔形的利用率。改造定锥由直线段连接改为曲线连接,并将破碎壁和轧臼壁连接点错开,减少阻塞的可能性,还将腔形由两个啮角区改为4个啮角区,可阻止矿石在较短时间内进入平行区,使矿石在上部破碎腔停留时间延长;下部平行带增加了90mm,使矿石在平行区内受动锥冲击次数增加到2次以上,还可防止部分矿石飞出。改造前后衬板轧臼壁情况如下图所示。
圆锥破碎机改造前后轧臼壁对比
f②衬板。轧臼壁下部外圆削去l圈约30mm,破碎壁衬板下部垂直部分向外扩大与原垂直部分成30度。锥体直径加大到260mm。这样克服了轧臼壁卷沿现象,衬板磨损后期平行区延长,提高破碎效果。在更新衬板上,改变动锥、定锥村板同时更换的方法,调整和改善了平行带的接触间嗽尺寸,从而又能保证平行区不受破坏,克服了叫凸不平现象,破碎机排矿粒度平均较原破碎机排矿粒度14mm35%提高了6个百分点,充分发挥了破碎机的作用。③机架部分。除了对机架结构进行加厚以外,还对机架下部增加1条加强筋,破碎机强度及抗震性明显提高,有效保持了整机在运行中的平衡在实际生产中每个矿石都并非均匀的在平行区内受到1~2次破碎,有些矿石在进入平行区之前,获得较大的能量,在平行区没有破碎就飞出破碎腔,有的矿石在平行区内受到一次冲击破碎,仍然达不到产品粒度的要求,在破碎过程中存在着扩散现象,使矿石在扩散方向存在较大尺寸的机会。④动锥、圆锥与碗形轴承部分。针对原断轴现象,优化动锥躯体及主轴结构,增大偏心块质量增大破碎力,碗形瓦架与机架采用螺纹联接,防止碗形瓦架松动。
三、总结:
该铁矿选矿厂通过对细碎机进行改造,使整体破碎效果明显改善。破碎后矿石粒度均匀且在达到改造要求;设备故障率大大降低,作业效率也有比较大的提高,该企业通过自身的改造,解决了之前存在的问题,在不更换破碎机设备的前提下,提高了效率,也为企业提高了经济效益,改造是非常成功的!
企业简述:环球破碎机网
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