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极大地解放了生产31万t。
通过分析瓦斯抽放曲线图,总结出某矿东四区八层瓦斯抽放钻孔布局在煤层顶板垂直高度在1042~760m之间,效果最佳;如采用仰角打钻抽放瓦斯,钻孔仰角设计效果最佳。优点:布置钻场工艺简单,时间短、工期快,保证采煤工作面的正常回采。缺点:钻孔利用率低,利用率仅达35。14孔抽放浓度变化曲线如图1图4所示。
二、经济、安全、效益对比分析
(一)取消专用排瓦斯巷道。一条专用排瓦斯巷道走向长度按1000m考虑,按每米巷道各种费用1100元计算,需用资金110万元;同时节省施工时间,科学合理地保证了采煤接续。
(二)节省了因专用排瓦斯巷道所留设的安全保
护煤柱,按煤柱长1000m、宽20m、高28m、容重13tm3计算,可以多回收原煤728万t,吨煤按220元计算,可创效益16016万元。
(三)解决了瓦斯超限问题,极大地解放了生产力,提高了采煤机组割煤速度,月产由原来的49万tM,提高到8万tM,每月增产原煤31万t。每月可增加产值170万元。
(四)从安全生产角度考虑,该项目可使瓦斯问题得到了彻底治理,杜绝了瓦斯事故的发生,应该说局部瓦斯抽放技术创造了良好的安全生产效益。
三、结语
通过对3533采煤工作面的瓦斯治理,不仅实现了矿井的安全生产,而且提高了干部职工队伍的素质,确立了用抽放治理瓦斯的信念,丰富了综合治理瓦斯经验,为今后治理矿井瓦斯灾害奠定了坚实的基础。
参考文献:
1于不凡煤矿瓦斯灾害防治及利用技术手册M北京:煤炭工业出版社,2005
2孙孝恬芦岭煤矿瓦斯抽放格局及前景展望J矿业安全与环境,2005,32(6)
作者简介:张迪(1987),男,助理工程师,现工作于神华神东保德煤矿。
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