时,还必须能手动控制压缩机的启停。在初次设计中,选用一个回路来实现上述功能,经验证,无法实现所要求的功能。其线路图如42所示。1压缩机的启动开关3压缩机的停止开关5PLC控制停止开关2PLC控制启动开关4KM常开触点图42压缩机自手动控制线路图
KM接触器K压缩机工作状态指示
图中存在的问题是:当按下1时,压缩机启动,4闭合,形成自锁。按下3时,压缩机停止,实现手动控制。但是,当PLC不供电时,无法让开关5闭合,手动控制无法实现在现场设计中,将PLC控制与手动控制回路分为两路,通过控制接触器线圈KM2通得电实现两路的切换。这种思想的实现可以选用一个双刀双掷开关,来选择给手动回路供电还是给PLC供电,但由于现场没有选用此开关,我们选用接触器KM2来取代,实现它的功能。压缩机自锁及手自动切换线路图如43所示。
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图43压缩机自动控制手自动切换实现
当按下按钮SB3时,接触器KM2线圈得电,KM2的常开开关闭合,形成自锁,手动回路供电。此时,按下SB1,回路接通KM1线圈得电,KM1常开开关逼和,形成自锁,压缩机启动;按下SB2,回路断电,压缩机停止。当按下SB4时,手动回路切断电源,系统进入自动状态,手动控制不能实现控制压缩机启停。当SB3不动作时,总开关一闭合,系统进入自动运行状态,压缩机的控制直接由PLC实现。
2整体设计
21硬件设计部分1)压缩机控制系统的配置在明确了控制任务和控制要求后,选择现场所用的硬件和软件配置如下所示:在硬件方面:PLC选S7200CPU224;测温模块EM231;测压模块EM235;选用CU50热电阻测温器件检测压缩机气缸的温度;选用SH115型压力变送器检测压缩机出口处的压力;气动电磁阀(五个);手动阀(五个);交流接触器(两个);控制柜;接线端子排(两个);电源及若干导线。在软件方面:主要有PLCS7200编程组态软件STEP7WIN32、上位计算机驱动软件及操作软件等。STEP7WIN32是基于Wi
dows的应用软件,功能强大,界面友好,并有方便的联机帮助功能。所用各种配置见附件表一。2)PLC的控制对象
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CPU输出的控制信号有压缩机起停,电磁阀,温度上限报警,压力下限报警,压力上限报警,蜂鸣器。如图44所示。压缩机的启停
放气电磁阀V1
出口电磁阀V2
温度
放油电磁阀V3
PLC
放水电磁阀V4
压力
放水电磁阀V5
温度上限报警压力上下限报警蜂鸣器
图44PLC控制结构图
3)设计方案根据控制要求,现场改造管路流程图见附件图一r