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监局特种设备作业人员培训考试,并按时组织已执证操作人员复审证件并考试。2、设备检修及更新改造方面(1)主提升系统改造。我公司主提升采用带式输送机运输,该工程由机电机运队负责实施,由机头单电机驱动改为机头双电机驱
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f动,并配置变频调速装置控制,于1月份改造完成。(2)井下2带式输送机改造。该工程由机电机运队负责,2带式输送机原安装于皮带运输大巷内,因运输系统调整,将其转移到980轨道运输大巷内,与主井底煤仓搭接。改造完,2带式输送机更名为1带式输送机,全长2200米,采用机头双电机驱动,电机功率355kW,配置变频调速装置控制,于2月份完成。(3)井下301配电点搬迁。301配电点原位于980轨道巷西侧,后因轨道巷改皮带巷,301配电点位于皮带检修侧,配电点内设备检查维护不方便,遂将其搬迁至980轨道巷东侧,即皮带行人侧。该配电点采用6kV高压供电,电源引自中央变电所GP08高压配电装置,供电距离约1150米。配电点内布置KBSGZY2T200kVA6069kV型矿用隔爆移动变电站1台,KBZ200660型矿用隔爆低压馈电开关2台,ZBZ100M型矿用隔爆照明信号综合保护装置2台,按质量标准化要求进行安装,负责为周围小水泵及胶轮大巷、980大巷照明信号设施提供电源,于1月份完成。(4)“三开一防”报警器及两防锁的配置完善。根据规程要求,我公司首先在井下各变电所防爆开关上装设“三开一防”报警器及两防锁,由机电机运队负责安装和维护,1月底完成,下一步计划逐步推广至各采掘工作面防爆开关使用。(5)主井口旧原煤生产系统设备拆除、回收。动筛车间投入运行后,主井口旧的原煤生产系统不再使用,由机电机运队负责对其皮带及筛子等进行了拆除、回收,于1月份完成。
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f(6)各掘进工作面设备安装。随着掘进计划的落实,先后指导综掘队、开拓一队、开拓二队对南翼皮带运输大巷、西翼皮带运输大巷、南翼回风大巷各掘进工作面设备进行安装调试,并组织验收。(7)针对综采事故率偏高的情况,我公司及时制定专项检修计划,加强对大采高设备的检修力度,力求抓住重点,责任到人,并在4月份,将工作面溜槽板全部升进行检修,重新焊接底封板,有效减少绊链、断链等事故的发生。(8)4月28日,我科组织机电机运队,对我矿35kV变电站6kVⅠ段高压开关柜进行停电检修,并完成各种预防性试验。(9)5月27日至6月7日,我科组织机电机运队对35kV变电站35kV高压开关柜进行检修及烘烤作业。(10)6月,我科指导综采队在3045工作面大r
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