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为新设备的接线电池至UPS是直接接上去的,而以前旧设备接线是有插头的,因此需要把插头剪掉。在剪之前,拉掉电源的开关,直接用剥线钳就剪开了。结果,只听见“砰”的一声,伴随一阵烟,一道弧光,剥线钳坏了,还好,人没事。很明显电缆上有电,剪电缆时造成短路了。二、案例分析1、厂家来人检修,监护的人想当然了,以为已经断掉电源开关,电缆上应该没有电了;2、没有进行验电。作为仪表工,很少把自己与强电紧密的联系起来。认为空开分了,就没电了,没有考虑空开也有坏的可能。三、经验分享传统的经验是有用的,有时候对我们的检修帮助很大,但是,在强电回路中检修时,我们还是要认真履行操作规程,否则轻则拖延我们的检修时间,重则发生安全事故。
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f机泵阀门未关埋隐患
一、案例2012年的一天,某公司一次机泵检修过程中,当机泵拆下时,蜗壳无物料排除,所有人都以为,阀门已关闭,现场已经安全。当准备靠近抬泵时,突然蜗壳进口喷料,物料是稀碱,喷到检修人员身上,将检修人员灼伤。由于逃生出口被油桶堆积堵住,受害人无法及时逃脱,又造成二次严重灼伤。二、案例分析1、进口阀门被物料料渣卡死,没有完全关闭;2、机泵蜗壳进口处,被物料料渣堵住,检修人员没发现,随后料渣被冲开,喷料;3、排料口被物料堵住,排料人员没有通排料口,就以为物料被排净;4、检修人员拆泵时,没有预留好逃生路线。三、经验分享1、机泵检修必须首先确定阀门是否关闭;2、检修工作要穿戴好劳保。当拆下机泵时,在远处观察蜗壳是否有物料堵住进出口,保证安全情况下进行清理;3、排料时,感到排料异常,应通排料口,确定余料是否排尽;4、检修前,先确定好逃生路线,发生危险时以最短的时间逃生;5、加强安全检修知识培训。
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f安全措施未到位,碱液喷溅
一、案例经过某公司一次检修二效采盐泵时,当时泵进出口阀门已全部关闭,二效也已经抽空,就安排保全工拆泵,可是刚松泵盖螺丝,就有大量的碱往外喷,幸好检修人员有所防范,未被碱喷到,否则后果不堪设想。二、案例分析1、经检查,一效锥底阀门关不死,泵进口阀门也关不死,导致一效内的碱泄漏;2、人员在检修前未能将危害辨识分析全面。三、经验分享1、作业前一定要做好工作前安全分析(JSA),辨识危害因素;2、鉴于蒸发检修管道阀门长期被碱盐磨损、多数阀门关不死的状况,我们在检修过程中一定要将效体、贮槽内的碱抽空再进行检修。
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f酒后上班酿成命案
一、案例经过r
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