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”闭路路循环系统:该系统系25000t合成氨酸套设施,各冷排冷却水回冷却水循环水池,该水池容积为4100m3,每小时循环量为1260m3,同时收集压缩机缸套冷却水经冷却降温后再回用。液位高时,排往造气洗涤水循环系统,洗涤循环水池容积为3600m3,每小时循环量为485m3,洗涤水来自造气的洗气塔以及脱硫系统的冷却塔和洗气塔,洗涤水经沉降去除其中的悬浮物,再经凉水塔冷却同时脱除洗涤水中H2S、NH3、氰物化等,其中悬浮物去除物90,H2S、NH3、CH等的去增除率60。由于“两水”闭路循环系统的投运,吨氨耗水量由原来的75降至30,废水排放量为18ttNH3。
2、硝酸废水排放量为12ttHNO3,为酸性废水,采用石灰石中和法,即将酸性废水收集送往中和池与石灰中和后送往综合池,再与合成氨来的碱性废水中和PH值达标后外排。
(二)气:
f1、锅炉烟气排放量12000m3h,烟气经浊式除尘室除尘后经烟囱放空,烟尘去除率85。
2、合成氨“三气”即吹风气,再生气、驰放气,经吹风气回收系统的燃烧炉燃烧后,经蒸汽过热器、余热锅炉、软水加热器、空气预热器,回收热量后经烟囱放空,排放量为7500m3h,H2、CH4、CO、NH3等可燃气体的去除率达98。
(三)渣:
锅炉煤渣、造气煤渣及烟道灰,年排放量8500t,全部销往附近的砖瓦厂,污染去除率100。
(四)目前面临的主要环保问题:
1、合成氨废水中的NH3、CN、N、COD等不能达标排放,硝酸废水中的硝态氮也不能达标排放,需要进行生化处理。
2、硝酸吸收工段,由于是常压吸收,NOX吸收很不完全,致使吸收尾气中的NOX严重超标。现采取碱吸收,副产硝酸钠、亚硝酸钠,使尾气达标排放。
五、清洁生产开展情况:
公司已采取的清洁生产措施:为贯彻执行中央、国务院“三改一加强”的工作方针,积极落实省行业会议精神,结合企业管理工作的实际需要,公司在七月十二日党政联席会议研究,决定在全公司开展创建“化工清洁文明工厂”和“无泄漏工厂”的活动。计划利用一年半的时间(2000年7月2001年12月),实现“两创”全面达标。为实现这一目标公司推行“5S卡管
f理”、“挂牌包机”、“4022与402”、“两创工作否决”等四项机制。成立“两创”工作指挥部,下设“两创”办公室、现场管理专业组、工艺(设备)管理专业组,使每项工作落实到个人,调动全员的积极性。在此之前为节能、降耗、减污,公司严格控制工艺指标,严格执行设备检修规程,不断提高维修保养的质量,减少设备的跑、冒、滴、漏。不定期开展合理化建议,针对生产中出现r
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