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新型机头第一次验收情况汇报
52孔机头于2004年元月1日下午4时在股份19棒机试验成功后,机头研究小组从两个方面入手,对机头进行了研究:1、遵守原料车间干部意见,利用闲置铸铁机头进行改造,先小面积试验双圈(27孔、30孔)机头,在内、外圈强度、水分基本接近单圈(18孔)的基础上,进行全面改造;2、52孔(叁圈错层)机头的研究工作继续。在此原则下,先行对双圈(27孔)进行了强度、水分对比试验,对棒套规格进行了统一和小面积试验等推进工作,双圈机头曾一度在股份新、老线的使用量达到过5个,为满足造气生产、稳定煤棒生产出过一定力,后来因为烟道灰增加,煤耗一度上扬,有人认为是因为双圈机头使用过多所致。针对双圈机头在使用过程中存在的问题,原料车间干部向三盟机头厂发出了联合研制的意见,在厂家到现场仔细观察双圈(27孔、30孔)机头的使用情况后,认为内、外圈煤棒质量符合要求,在原料车间干部要求减孔的情况下,厂家确定了双圈25孔机头的试制方案。据2月16日碰头会周红卫介绍,双圈25孔机头是布孔科学、合理的机头,预计效果会很好,如果达不到预期效果,还要继续减孔。本次验收样品,为2月27日下午4时开始使用的双圈25孔机头。52孔(三圈错层)机头的研究现状:达到了54孔(三圈错层)全组合可调(棒套长度、密封环尺寸、出棒孔数)。在实验双圈(27孔、30孔)使用情况中,发现与铸铁机头一样,存在内圈热棒强度外圈热棒强度、内圈出棒速度外圈出棒速度的问题,具体数据和分析在“27孔机头使用情况汇报”中已写清楚,水分是对照组中最低的;从2月25日打开全部54孔(三圈错层)使用的情况观察,内圈煤棒强度已接近对照组单圈(18孔)机头的热棒强度,从热棒温度测量来看,已达到最佳温度62℃,并且整体效果很好,热棒有相当好的韧性,比单圈(18孔)热棒光洁度好。单圈(18孔)热棒表面为灰色,叁圈(54孔)热棒表面有褐煤乌黑的亮光。存在的问题是:1、研磨棒套困难,到现在还没有成功研磨出一套(54个)棒套来,需要使用研磨光滑的棒套;2、使用的叶轮直径要大(Φ240mm),单圈(18孔)机头可用Φ220mm叶轮。
一、验收目标
1、要求25孔(双圈)机头生产的煤棒质量≈18孔(单圈)机头生产的煤棒质量。2、证明25孔(内圈9孔,外圈16孔)的出棒能力18孔(单圈)机头的出棒能力。3、证明25孔机头生产吨煤棒所耗电量18孔机头生产煤棒所耗电量。
二、棒机制棒原理及实验装备
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