计处理量及运行时间
3
设计基础资料
3
本工程设计处理量为3600md,时平均流量Qh150mh;本工程设计处理设施24小时运行,年操作天数330天,时变化系数Kh15。
二、进水水质表
1污水量及污水处理站进水水质含氰废水的水质水量见表1。表1气化及合成气洗涤废水水质水量水量(m3h)106COD(mgL)300BOD5(mgL)200
SS(mgL)50
NH3N(mgL)200
CN
—
S2
-
pH(mgL)25(mgL)1065
以下简称“含氰废水”高氨氮废水水质水量见表2。表2合成气、氨压缩和CO2压缩废水水质水量水量(m3h)109COD(mgL)3000BOD5(mgL)1200SS(mgL)NH3N(mgL)1500CN
—
S2
-
pH(mgL)(mgL)
其他甲醇生产废水水质水量见表3。表3硫回收、脱碳脱硫、精馏和生活废水水质水量水量(m3h)3312、处理目标综合处理后,排出水水质满足指标要求如下。表4出水水质标准COD(mgL)≤50BOD5(mgL)≤10SS(mgL)≤70NH3N(mgL)≤5总氰化物(mgL)≤02硫化物pH(mgL)≤1069COD(mgL)1106BOD5(mgL)512SS(mgL)139NH3N(mgL)114CN
—
S2
-
pH(mgL)(mgL)29
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f注:其他污水排放标准执行国家一级标准(GB89781996),水质如下:pH悬浮物石油类动植物油氟化物磷酸盐(以P计)6~970mgL5mgL10mgL10mgL05mgL
阴离子表面活性剂(LAS)5mgL总铜总锌总锰元素磷总硒总有机碳(TOC)05mgL20mgL20mgL01mgL01mgL20mgL
第三章
一、破氰除氟原理
工艺和操作原理
第一节物化处理部分
由于气化及合成气洗涤废水中所含氰化物浓度较高,针对此类废水采取成的氯碱氧化分解法。反应可分为两个阶段:先将氰化物局部氧化为氰酸盐,再将氰酸盐完全氧化为CO2和氮。反应如下:第一阶段(在碱性条件下,pH100~110)
CNClOH2O→CNCl2OHCNCl2OH→CNOClH2O
第二阶段(在弱碱性条件下,pH7090)
2CNO3ClOH2O→2CO2↑N2↑3Cl2OH
各反应阶段控制条件按pH及ORP值进行自动控制,对第一阶段,进水pH值要求调到pH11,设计反应时间15mi
,当出水ORP达到300mv时认为反应完成。对第二阶段,控制进水pH值在78之间,严禁pH值降到50以下,反应时间约为30mi
。当出水ORP达
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f到600mv时认为反应完成。根据理论计算并结合工程实际,除氰与投加NaClO的比值为1072,除氰所需的NaClO量约为255mgL。1、1破氰池(位号:T101A)1破氰池(位号:T101A)破氰池(1)设计描述1破氰池用于完成第一步氯碱反应,即在pH值r