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数控维修FANUC伺服驱动系统故障维修六
第六章第一课FANUC伺服驱动系统故障维修60例例232.小范围移动正常、大范围移动出现剧烈振动的故障维修故障现象:某采用FANUC0T数控系统的数控车床,开机后,只要Z轴一移动,就出现剧烈振荡,CNC无报警,机床无法正常工作。分析与处理过程:经仔细观察、检查,发现该机床的Z轴在小范围约25mm以内移动时,工作正常,运动平稳无振动:但一旦超过以上范围,机床即发生激烈振动。根据这一现象分析,系统的位置控制部分以及伺服驱动器本身应无故障,初步判定故障在位置检测器件,即脉冲编码器上。考虑到机床为半闭环结构,维修时通过更换电动机进行了确认,判定故障原因是由于脉冲编码器的不良引起的。为了深入了解引起故障的根本原因,维修时作了以下分析与试验:1在伺服驱动器主回路断电的情况下,手动转动电动机轴,检查系统显示,发现无论电动机正转、反转,系统显示器上都能够正确显示实际位置值,表明位置编码器的A、B、A、B信号输出正确。2由于本机床Z轴丝杠螺距为5mm,只要Z轴移动2mm左右即发生振动,因此,故障原因可能与电动机转子的实际位置有关,即脉冲编码器的转子位置检测信号C1、C2、C4、C8信号存在不良。根据以上分析,考虑到Z轴可以正常移动25mm左右,相当于电动机实际转动180,因此,进一步判定故障的部位是转子位置检测信号中的C8存在不良。按照上例同样的方法,取下脉冲编码器后,根据编码器的连接要求见表61,在引脚NT、JK上加入DC5V后,旋转编码器轴,利用万用表测量C1、C2、C4、C8,发现C8的状态无变化,确认了编码器的转子位置检测信号C8存在故障。
f进一步检查发现,编码器内部的C8输出驱动集成电路已经损坏;更换集成电路后,重新安装编码器,并按上例同样的方法调整转子角度后,机床恢复正常。例233.开机后发生周期性振动的报警维修故障现象:一台配套FANUCllM的加工中心,开机时,CRT显示SV008号报警,Z轴发生周期性振动。分析与处理过程:FANUCllM系统出现SV008报警的含义是“坐标轴停止时的误差过大”,引起本报警的可能原因有:1系统位置控制参数设定错误。2伺服系统机械故障。3电源电压异常。4电动机和测速发电机、编码器等部件连接不良。根据上述可能的原因,再结合Z轴作周期性振动的现象综合分析,并通过脱开电动机与丝杠的连接试验,初步判定故障原因在伺服驱动系统的电气部分。为了进一步判别故障原因,维修时更换了X、轴的伺服电动r
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