电解槽工艺优化研究
摘要:本文主要介绍了氯碱企业电解槽运行情况,分析了电解槽工艺优化产生的经济效益。关键词:电解槽工艺优化研究永银化工烧碱装置设计生产能力10万吨NaoHa装置,烧碱装置现运行4台日本旭化成零极距自然循环电解槽,每台电解槽上安装有162台单元槽,经过我公司与日本旭化成厂家沟通后,可以在每台电解槽上多增加6台单元槽,4台电解槽共增加24台单元槽,提高烧碱、液氯产量,还可以减少消耗,降低动力电、直流电消耗,产量超出设计能力,年生产能力约为11万吨NaoHa,为公司创造更多的效益。该装置2011年6月开车,运行至今,到现在约运行三年时间,我公司的电解槽现运行状况:电流效率为95左右,吨碱耗电约2200度左右。我公司现对电解槽进行工艺优化。通过控制槽温、进槽盐水指标及采纳旭化成公司等技术等,进而达到吨碱耗电控制在2200度左右,年节约电费约600万,主要改造是对工艺操作优化,各种工艺指标控制在最优范围内,对电解槽的运行及时监控,保证电解槽的经济运行。我公司对电解槽进行了多方面的优化:电解槽的槽温与电耗有直接关系,以往电解槽槽温控制在8485℃,我公司现在槽温控制在855865℃;进电解槽的精制盐水各种指标控制好,我公司现在二次盐水精制过程是采用一套螯合树脂塔,3台螯合树脂塔串联(两台在线运行,一台再生、待机)运行,每台树脂塔运行48小时,ICP分析各项指标钙、镁、铁等杂质严格控制在20PPb以下,不准有超标现象,钙镁离子最高为16PPB,铁离子分析为未检出、铝离子分析为未检出、镍分析一次为36PPB、硅离子为未检出、钡离子分析最高位6PPB,硫酸根控制在67gl以下;电槽开停机时段的保养到位,严格控制电槽的开停机,2013年我公司的烧碱装置停车两次(均为计划停车检修),日常的认真操作也保证了电解槽的安全稳定运行,操作工每班测量一次槽电压,每小时对电解槽巡检一次,各项数据每小时统计一次,发现异常立即处理,各个环节的精心操作保证了电解槽的良好运行,我厂一次盐水的各项工艺指标控制十分到位,凯膜过滤器出来的一次盐水各种指标控制非常严格,针对预处理器制定了严细的操作规程,确保预处理出水质量。烧碱装置设计能力为年产10万吨烧碱项目,共有4台电解槽,每台电解槽上安装有162台单元槽,公司领导经过与电解槽厂家沟通后,可以在每台电解槽上多增加6台单元槽,4台电解槽共增加24台单元槽,提高烧碱、液氯产量,还可以减少消耗,降低动力电、r